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Test.Lab模态及ODS测试分析在某车轰鸣问题的应用

发布:张爱东 常辉 邓晓龙    来源:LMS    发布时间:2011-12-07    收藏】 【打印】  复制连接 【 】 我来说两句:(0逛逛论坛

3 轰鸣噪声源模态测试及结果分析

3.1 试验介绍

针对该问题,后桥模态测试分析方法采用正则振型试验法(NMT)。激振器激励点为1点,其它各响应点详见图1。分析频段选择0~256Hz,频率分辨率为0.2Hz,激励信号为正弦扫描。

后桥模态测试响应点及激励点位置

    图1 后桥模态测试响应点及激励点位置

3.2 试验结果

利用LMS Test.Lab中的poly MAX模块进行模态分析,得到了关心频率的模态参数。模态频率为54.75Hz,模态阻尼为1.33%,振型主要为pitch振型,激励点1——后桥扭矩输入点呈俯仰振动,详细振型见图2。

后桥54.75Hz模态振型图

    图2 后桥54.75Hz模态振型图

4 轰鸣噪声源ODS测试及结果分析

a) 试验介绍

后桥的ODS测试分析振动响应测试点与模态分析响应点位置一致。测试工况为3档全负荷加速,测试转速为1500rpm~3000rpm。分析频段选择0~256Hz,频率分辨率为0.2Hz。

b) 试验结果

利用LMS Test.Lab中Operational Deflection Shapes&Time Animation模块进行ODS分析,得到了Booming转速下55.5Hz工作振型。振型的主要特点为后桥扭矩输入点呈俯仰振动,且相对幅度较大。 详细振型见图3。

后桥55.5Hz ODS振型图

    图3 后桥55.5Hz ODS振型图

5 轰鸣噪声整改

根据后桥模态测试及ODS测试分析结果,该微车在2200rpm加速时,后桥的ODS振型与后桥55Hz的模态振型基本一致。可见后桥55Hz模态对该Booming噪声具有很大的贡献。

采用CAE方法,详细分析了后桥结构的振动模态及响应,并分析了传动系扭转及弯曲振动的情况,与试验测试结果一致。随后,对后桥结构、传动系的动平衡、钢 板弹簧等方面进行了改进,从而降低了车身振动响应,减小了室内Booming噪声。后排点火阶次噪声声压级降低约10分贝,对比曲线如图4所示。

改进前后,后排点火阶次声压级对比曲线

    图4 改进前后,后排点火阶次声压级对比曲线

6 结束语

从上述结果可以看出,利用模态测试分析模块及ODS分析模块,准确地找出了该微车Booming噪声的结构噪声源,和CAE分析结果一致。采取改善措施 后,该问题噪声得到很大程度的减小,改善了该微车的乘座舒适性,为提高其NVH性能做出较大的贡献。同时为利用模态测试分析及ODS测试分析方法解决其它 类似实际问题提供了参考。

 
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